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永昌汽修丨修旧利废有妙招,绿色维修创效益! |
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永昌汽修专注于大型客车维修领域。众所周知,客运车辆因其高频率、高强度的运作特性,相较于家用汽车更容易出现故障。作为客运企业的坚实后盾与紧密协作伙伴,永昌汽修依托其丰富的行业经验和专业的技术实力,在有效降低车辆故障率以及合理控制维修成本等方面取得了显著成效。
有效降低车辆故障率
在降低车辆故障率方面,永昌汽修严格遵循行业规范,引进了一系列先进的检测设备和智能化工具,定期对合作企业的车辆进行全面细致的检查,精准识别并深入挖掘车辆可能存在的潜在故障和安全隐患。
在此基础上,永昌汽修采取科学有效的措施,建立了一套完善的维修流程和质量管理体系,以便及时处理和预防潜在问题。通过更换磨损的零部件、调整不合理的参数以及优化车辆性能,永昌汽修确保车辆在运行过程中更加安全、稳定、节能,为合作企业提供了坚实的后勤保障。
合理控制维修成本
在控制维修成本方面,永昌汽修坚决摒弃传统的“坏了就换”的思维模式,汽修工人不当“换件员”,充分开展修旧利废工作,建立可利用部件台账,实现资源高效利用与管理。通过对每一个废旧零部件的细致分析和精心修复,进行再生处理,这种再生的过程并非简单的修补,而是基于先进的技术和严谨的工艺,确保再制造产品的性能优良、价格实惠,延长零部件的使用寿命,更降低了车辆的整体维修费用,为客户提供了更加经济、高效的维修服务。
修旧利废 践行绿色维修理念
年初,一辆行驶36万公里的公交车因发动机故障抛锚。该汽车制造厂家的售后维修人员检查发现车辆发动机ECU损坏,换件费用约5000元,由于该部件不是易损件,省内无现货,需从生产厂家发货,还会产生近2000元的营运损失和600元拖车费用。永昌汽修的技术人员经过细致的部件分解和分析,发现故障原因为ECU芯片“开焊”和三极管损坏。经过仅2个小时的维修,便恢复了车辆性能,节省了换件费用、营运损失和拖车费共计约7600元,有效控制了维修成本。
今年上半年,在追求创新与节约的目标导向下,永昌汽修对高价值部件的维护策略进行了深度革新,借鉴了“巴铁”维修模式中只修不换的智慧精髓,致力于优化资源利用,提升维护效率与成本效益。通过精湛的电气焊技术与精细的机加工手段,成功实施了“盆角齿焊补修复”“报废车钢板弹簧改用”两项技术创新,这两项创新工作有效节约维修成本1.3万元;在工具创新领域也取得了三项亮眼的成就:完成了“移动风炮车”“轮毂拆装专用托架制作”“制动气室拆装设备制作”三项工具创新,这些工具创新的实施,不仅为员工创造了更加人性化的工作环境,还大幅度降低了劳动的强度,真正实现了工作效率与作业安全的双重提升。
近日,某企业所属的大型客车车载空调系统发生故障。经永昌汽修初步诊断,确认系空调主控制板故障,更换该部件所需费用为3840元。随后,永昌汽修团队对该客车的冷暖空调主控制板进行了精密拆解,通过深入检查,精准定位故障点,即其中的整流桥和贴片二级管受损。基于此分析,维修师傅实施了针对性的修复措施,利用从其他主板拆卸的可用元件,恢复了空调系统的正常运作。值得注意的是,此次修复作业的材料成本仅为20元,远低于换件费用。
汽修将继续以修旧利废为抓手,本着“物尽其用”的原则,勇于改革创新,不懈探索剩余价值,提升废旧零部件的二次利用率,为公司开源节流、降本增效贡献坚实力量,推动企业向更加绿色、可持续的发展道路迈进。
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